使用Si-Ca和Si-Al-Ba两种不同脱氧剂对EAF→LF→VD→MC工艺生产的高压锅炉管钢P12进行脱氧,并对其各工艺环节进行取样,研究各工序钢中总氧和夹杂物数量、尺寸的演变规律以及锻材中夹杂物组成、铝类夹杂物含量和平均粒径。得出的结论是:
对于ω(Als)≤0.01%高压锅炉管钢,使用两种脱氧剂对VD处理后钢中总氧量影响较小,都能将ω(T.O)控制在20×10-6以下;Si-Al-Ba脱氧后在各工序中都可得到较低的总氧含量,各工序脱氧效果强于Si-Ca脱氧效果。
使用Si-Ca和Si-Al-Ba两种不同脱氧剂时,冶炼过程中夹杂物的数量、尺寸都有较大区别,Si-Al-Ba脱氧后各工序的夹杂数量要少于Si-Ca脱氧后,且尺寸较小。
使用Si-Ca和Si-Al-Ba两种不同脱氧剂时,在浇铸过程中钢液都发生明显的二次氧化,但Si-Al-Ba脱氧钢液二次氧化更为严重。
锻材中夹杂物组成和铝类夹杂物含量相差较大,使用Si-Al-Ba脱氧时锻材中夹杂物以块状和链状氧化铝为主,使用Si-Ca脱氧时锻材中夹杂物主要为条状硅锰铝酸盐复合夹杂物;Si-Ca合金脱氧锻材中铝类夹杂物的含量要少于Si-Al-Ba合金脱氧。