日前,首钢京唐供应管理部提前完成冷固球团提质扩产改造工作,并收到实效。改造后,冷固球团日产量由200吨提高到350吨至400吨,月产量达到1.2万吨,具有了将炼钢一次除尘灰全部加工成冷固球团的能力,每月可为公司创造经济效益400余万元。
冷固球团项目是用炼钢干法除尘灰生产炼钢所需冷却剂的生产线。该工艺原理是把炼钢干法除尘灰加水润湿,再加入一定比例的粘结胶,经过一定时间的仓储消化,再通过强力碾轧融合压制成型,并利用套筒窑热废气对成型半成品进行干燥以增加强度,然后经振动筛筛除小粒度及粉状物料,最终生产出具有成分稳定、粒度均匀和良好强度的产品——冷固球团。冷固球团作为炼钢冷却剂,替代部分烧结矿的加入量,实现固体废弃物回收利用,有效降低炼钢成本。
为持续提高产品质量,该部协同有关单位在10月份试生产过程中,针对生产线产品质量波动大、生产能力上不去等问题,组织专业技术人员按工艺、工序、操作等环节进行定点检测,通过层层检查、认真分析,他们对生产线存在的技术缺陷进行了补充完善,解决了制约生产的瓶颈问题:一是提高温度,满足原料消化条件。
他们在密封的消化仓下采用了增加采暖的方法,提高了钢仓外表温度,满足了原料消化基本要求。同时,他们还采取了冷水加热方式,帮助原料提高消化速度及温度,较好地解决了原料消化延时的问题。二是调整筛分面积,提高筛分效果。改造前,生产线所用的筛片只适用日产能力200吨的筛分要求。改造后,由于日产量达到了300吨以上,现有的筛子出现了筛分能力不足,并出现产品带灰过筛的情况,影响了原料质量。为此,他们对筛片孔径、过筛面积重新进行测算,对两道筛片进行了更换。通过改造,产品目前的含粉率大幅下降,满足了原料过筛的需要。三是控制水量,保证原料消化特性需要。根据电除尘灰的固有特性,炼钢一次除尘灰必须通过加水方式和较充足的时间,才能降低除尘灰中的白灰活性,满足生产要求。水量控制及消化时间的长短,是生产组织过程中的关键环节。为解决加水难关,他们组织专业技术人员连续跟班作业,重新标定和掌握加水量与原料消化时间的关系,水量对产品强度、湿度的影响等数据。根据这些数据,他们采取限位卡来限制水量控制阀开度,做到开有限制、查有依据。经过连续一周的检测,目前湿球含水率控制在1.8%至2%,初始平均强度由过去的250牛顿提高到400牛顿,有效解决了产品粉化问题。四是抓住重点环节,强化岗位操作。在冷固球团生产环节中,他们强调抓住原料加水、原料混碾、产品压制、产品装运等重要环节,加强岗位管理。他们利用班前会向岗位人员进行讲课,重点讲解消化料与返料配比关系;混碾干料、湿料和加胶的关系;压球机压力与产品强度的关系;产品装车时间控制与产品含粉率的关系。通过强化岗位操作培训,产品质量、产量有了显著提高。目前,第一道筛后的产品成球率由过去的15%,提高到现在的80%以上,成品含粉率降到10%至15%,产品质量得到炼钢作业部的肯定。